在生產實踐中,一般以系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的有關故障特征癥狀為依據(jù),經合理的驗證排查后,對系統(tǒng)故障原因作出綜合分析判斷。在確認故障的具體原因后,及時排除。
例如,某冷庫冷藏間用于儲存鮮蛋、果品和蔬菜等貨物。某班次對新入庫的貨物實施降溫操作時,出現(xiàn)了氨制冷系統(tǒng)降溫困難的現(xiàn)象。經觀察,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)壓力和蒸發(fā)溫度偏高,一臺812. 5G型制冷壓縮機出現(xiàn)吸氣壓力偏高而排氣壓力偏低,且吸、排氣壓差較小等癥狀。經分析,屬系統(tǒng)故障,應立即判斷故障的原因并予以排除。從運行記錄來看,近期的其他班次也有類似現(xiàn)象,且通過轉換其他制冷壓縮機后,情況明顯改善。因此,冷庫降溫困難可能是這臺制冷壓縮機內部竄氣、漏氣,制冷能力下降所致。
考慮到有多種原因會導致冷庫降溫困難,也會出現(xiàn)蒸發(fā)壓力和蒸發(fā)溫度偏高等癥狀。因此,應按規(guī)定方法進行分析、排查和判斷,找出冷庫降溫困難的主要原因,并排除故障。其過程如圖所示。
由圖4-47的分析、判斷可知,冷庫降溫困難的主要原因是這臺812. 5G型制冷壓縮機的吸、排氣閥片磨損嚴重,活塞環(huán)與氣缸壁磨損過大,造成壓縮機竄氣、漏氣嚴重,排氣量降低,導致機器運行效率低,制冷量下降,系統(tǒng)降溫速度變慢,冷庫冷藏間降溫困難。
經停機檢查后,現(xiàn)場最終確認結果是,在制冷壓縮機8個氣缸中,有一組氣缸的吸、排氣閥片磨損嚴重,吸氣閥片與缸套端面接觸不嚴、排氣閥片與閥座接觸不嚴,形成竄氣、漏氣,嚴重影響了排氣量;另有一組氣缸的缸套壁磨損嚴重,三條氣環(huán)均有不同程度的損壞,其中有一條氣環(huán)已折斷,另外兩條氣環(huán)磨損嚴重,導致配合間隙變大,泄漏量增大,也影響了排氣量。經更換新件、修復后,檢漏、抽空,試車運行,這臺制冷壓縮機的各項指標位又恢復到正常范圍。